化退火主要用于的各種高碳工具鋼、模具鋼、軸承鋼。低中碳鋼為了改變冷變形工藝性,有時也進行球化退火。重慶退火爐球化退火的方式主要有以下幾種,可根據(jù)具體情況進行選擇。在稍低于Ar1溫度長時間保溫。在稍高于Ac1或稍低于Ar1溫度區(qū)間循環(huán)加熱和冷卻。重慶退火爐加熱到高于Ac1溫度,然后以極慢的冷速爐冷或在pp稍低于Ar1溫度保溫較長時間再冷卻到室溫。對過共析鋼,先進行奧氏體化使碳化物充分分解加熱溫度選擇在保證碳化物溶解的下限,隨后以加高速度冷卻以防止網(wǎng)狀碳化物析出工件在一定溫度下變形,然后在低于Ac1溫度長時間保溫進行球化退火。
將鑰匙開關打開,控制臺電源接通,電源指示燈和液壓系統(tǒng)指示燈亮。將開關撥到手動位置,手動系統(tǒng)電路接通。在不啟動油泵的情況下,只能提升和關閉前、后爐門,或?qū)t門停留在任意位置上。重慶退火爐通過按下前爐門旁控制柜和控制臺上的按鈕,即可實現(xiàn)。重慶退火爐在啟動油泵的情況下,不僅可以完成不啟動油泵情況下的功能外,還可以使推。拉桿工作,并可使推。拉桿停留在任意位置上,爐門升降、推,拉桿進、退均不分前后次序,通過按下前,后爐門旁控制柜和控制臺上的按鈕,即可實現(xiàn)。前后爐門旁控制柜上的紅按鈕和控制臺上的鑰匙開關均為總停,一旦發(fā)現(xiàn)進、出料情況異常,應立即按下此按鈕或切斷控制電源,以避免或減少事故的發(fā)生。
操作管理混亂,經(jīng)驗不足。重慶退火爐一是裝料制度變更頻繁,且針對性不強,尤其是中心焦炭沒有保證;二是爐溫控制偏低且波動較大,鐵水溫度長期在一千四百五十攝氏度以下,硫超標事故經(jīng)常發(fā)生;重慶退火爐三是日常操作三班不統(tǒng)一且表現(xiàn)為;風量、風壓不統(tǒng)一,有的班開得高,有的班開得低,頂壓不統(tǒng)一,壓差波動大,料線不統(tǒng)一,手動控制比較多,爐料落點難以規(guī)范,無規(guī)律性;四是退火爐工藝管理粗放,考核不到位,高爐的各項管理精細化程度不夠,制度執(zhí)行不力。
風溫水平降低、噴煤效果差5號高爐風溫一直在1200℃以上,但2011年12月至2012年3月由于1號高爐擴容改造造成系流煤氣嚴重不足,甚至熱風爐燒爐都不能保證,熱風溫度下降100℃以上,同時5號高爐不能富氧,造成噴煤效果變差,惡化爐缸工作。重慶退火爐無計劃的頻繁休風2012年元月12日,退火爐高爐爐況向涼,風口全部灌死,休風10小時。2012年元月19日,4號、10號風口二套燒壞,爐內(nèi)大量進水,休風6小時處理。重慶退火爐2012年元月28日,南料車鋼絲繩拉斷,休風12小時處理,頻繁的無計劃休風,加劇了爐況的惡化。
通過風機的循環(huán)使退火爐的爐腔內(nèi)溫度分布均勻,退火爐的兩個爐腔室是可以獨自運行的,提高了退火效率,每個爐腔內(nèi)都有兩臺風機,卻沒有空氣過濾裝置,跟實際情況有出入。重慶退火爐通過風機循環(huán)使爐內(nèi)溫度分布均勻,通過熱處理重組薄膜材料微觀結(jié)構,提高穩(wěn)定性及轉(zhuǎn)化效率。重慶退火爐將鑄件加熱到九百五十攝氏度左右 ,保溫一定時間后適當冷卻,用以消除鋼鐵鑄件和焊接件的內(nèi)應力。對于鋼鐵制品加熱后開始形成奧氏體的溫度以下一百到二百攝氏度,保溫后在空氣中冷卻,即可消除內(nèi)應力。